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“對癥下藥”解難題 精準(zhǔn)施策結(jié)碩果

2021-12-16 11:48    來源:煉鐵廠    作者:白延芳 張麗娟

       進(jìn)入12月份,煉鐵廠一線員工堅持從小處著手,從細(xì)節(jié)做起,立足崗位、開動腦筋,不斷革新技術(shù)、攻克難關(guān),將點(diǎn)滴智慧匯聚成降本“波瀾”,結(jié)出累累碩果。

增強(qiáng)強(qiáng)度 消除隱患延壽命

       據(jù)了解,該單位2#3#4#高爐渣水分離共四個水渣大倉,每個容量約320噸。在實(shí)際生產(chǎn)中,由于水渣大倉下部卸料管為聚氨酯材質(zhì),容易出現(xiàn)管夾閥破損漏渣現(xiàn)象,且管夾閥加緊位置位于高空位置,維修難度較大,不利于安全生產(chǎn)。

       為解決這一難題,該單位設(shè)備技術(shù)人員在多次對標(biāo)后,決定將原有卸料管聚氨酯材質(zhì)變?yōu)橄鹉z材質(zhì),利用廢舊的EP高耐磨輸送帶,將其切頭硫化制作成橡膠卸料管等舉措,更好地滿足了實(shí)際生產(chǎn)需求。改造后,不僅卸料管使用壽命從1個月延長至3個月,降低了維修頻次,而且有效促進(jìn)了安全高效生產(chǎn),預(yù)計年可節(jié)省維修費(fèi)用29.23萬元。

升級設(shè)備 節(jié)能降耗保生產(chǎn)

       該單位450㎡燒結(jié)二次混合機(jī)傳動裝置為限矩型液力耦合器,如若燒結(jié)機(jī)處于高頻率生產(chǎn),二次混合機(jī)負(fù)荷電流將由58A增大至65A,容易導(dǎo)致液力偶合器故障頻發(fā),造成非計劃性停機(jī),不利于高效生產(chǎn)。

       針對以上問題,該單位工藝和電氣技術(shù)人員多次商討后,決定選取具有體積、重量、轉(zhuǎn)動慣量小、無須潤滑免維護(hù)和安全保護(hù)功能等特性的同等功率鋼球式軟啟動聯(lián)軸器替換液力耦合器,并采用鼓型安全銷聯(lián)接聯(lián)軸器主、從動端,加裝糾偏減振裝置,一舉消除了上述問題。改造后,鋼球式軟啟動聯(lián)軸器使用壽命可達(dá)3年以上,年可節(jié)約備件成本費(fèi)用12萬元。

管道保溫 穩(wěn)產(chǎn)順行高效益

       以往,該單位5#高爐荒煤氣管道采用巖棉加鋁片包覆保溫,但因荒煤氣總管跨度較大,造成熱量損失快,容易結(jié)露粘結(jié)布袋,導(dǎo)致布袋失去工作能力和荒煤氣管道堵塞嚴(yán)重,為高爐煤氣發(fā)生量、高爐生產(chǎn)系統(tǒng)帶來較大影響。

       為了保障荒煤氣管道保溫效果,該單位通過在荒煤氣總管管道外圍敷設(shè)一圈焊管,再通入蒸汽進(jìn)行煤氣管道伴熱,最后利用巖棉鋁皮包覆保溫等措施,有效降低了荒煤氣熱量損失。改造后,進(jìn)入布袋前荒煤氣溫度提高5-10℃,提高了每噸鐵水高爐煤氣發(fā)生量,年可創(chuàng)效百萬元以上。

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